摘要:鐵路棚車鋼結構修理前采用噴丸、拋丸除銹工藝,日修車24輛,每輛車產生銹塵0.1~5t.1975年我廠自行設計制造了大型雙宮式脈沖布袋除塵器,1987年采用分組單機脈沖布袋除塵器。經過實踐中不斷改進,除塵效率達到98 .6 0 o,排放氣體含塵濃度小于100mg/m³取得了較好的環境效益和社會效益。
情況簡介:
棚車車體鋼結構體大面廣,長13m,寬3m、高4m,除銹面積256 m2。車體外表面采用拋丸除銹,內表面及其它部件的不規則表面采用噴丸除銹。除下的銹塵含粉塵、木屑、鐵銹、漆皮等。其中木屑、漆皮對布袋有附著作用,反噴吹不易吹脫,鐵銹塵在潮濕條件下易結塊,造成濾塵袋堵塞,阻力增大。
15年實際測定數理統計結果如下:
年均入口含塵濃度9000-12350mg/m3,日均入口含塵濃度_小值6 57 0Mg/m³,日均人口含塵、濃度_值14 400mg/m3,年均出口濃度26~'6 3mg/m³,日均出口濃度_小值5.9mg/m3,日均出口濃度_值71.8mg/mm³。
在采用脈沖袋式除塵器以前,曾經采用過旋風除塵器、水膜除塵器、沖擊式水浴除塵器、干濕兩級臥式螺旋除塵器等,由于除塵效率低、故障率高、維修工作量大、污水難以處理且冬季結冰、鐵銹塵遇水結塊等原因,均未達到排放標準。造成對城市市區下風向1.000m范圍內的空氣污染,群眾形容為“走路捂著臉,騎車閉上眼,終年不開窗,吃飯蓋上碗”的公害。職工及周圍居民反應強烈,一年向省、市人民府政府及人大的告狀信_多達200封,群眾強烈要求治理,政府下了“限期治理通知書’。
十幾年來,在使用中不斷發現問題、研究解決問題,不斷改進和完善。除塵效率逐步提高,故障率逐年下降。大大減輕了對市區大氣的污染,受到群眾的好評。
為解決木屑、漆皮附著濾袋的問題,濾袋布料逐步更換,由棉、毛織物一‘混紡織物的濾塵呢一‘聚脂類化纖織物,如滌綸等。
在使用中,開始由于戊有單獨的洪壓縮空氣系統,反噴吹風壓一直達不到設計要求,只有392~490kPa,并且與生產共用一個供風系統,風壓不穩定。反噴吹歡果不好。后來,增加了一個10m³的儲風罐,情況有所_。但仍不能滿足瞬時反噴吹大風量的要求。因此,更換為20m³的儲風罐,情況進一步_。仍不能達到設計要求的588~784KPa。 1987年在噴拋丸工段搬遷時,新建分組除塵器設計中,采用了單獨的供風系統,問題得到了_解決。