【摘要】 由于庫底配料在水泥廠的廣泛應用,人們對其除塵設施也給予高度重視.這是因為庫底配備的精密計量設備與元件以及操作、維護和維修人員都需要潔凈的環境.一般常采用的庫底收塵方案是“多點集中除塵”,即庫底各下料點的揚塵氣體由聯接管道入一臺收塵器中去凈化.該方案不但由于聯接管道較長(目前大多采用蛇形管道)造成除塵系統阻力很大,而且設計時要考慮全部下料點的揚塵風量(實際上庫底各下料點并不是同時工作的),因此_選擇較大的排風機,這樣_使得運行電耗增大,而且在安裝時也耗 更多還原用較多的鋼材,造成投資費用的增加。針對這一問題,山東省張店水泥廠在熟料庫底按“一個揚塵點一臺除塵器”的原則,結合失重稱的安裝,采用了單機除塵器的除塵方案。
該廠2.2 x 6. 5m水泥磨熟料庫底配料間設計的“多點集中除塵’方案與“一個揚塵點一臺單機除塵器”方案各項指標對比列于表1。可以看出,“一個揚塵點一臺單機除塵器’的方案與“多點集中車塵”方案相比,節省鋼材90%;土建工程量為零;運行電耗節省
40%;總投資節省59%。
表1多點集中除塵方案與一個揚塵點一臺單機除塵器方案對比
單機除塵器是與失重稱配套使用的,其布置見圖1。該除塵器安裝_為簡單,它直接安裝在皮帶輸送機上,并且緊靠失重稱(約1.2米)。失重稱上、下電振機的揚塵氣體均由單機除塵器吸走,收下的粉塵直接落在皮帶機上被送人水泥磨,凈化后的氣體排出室外.單機除塵器采用定時自動清灰方式,其工作周期為30分鐘左右,清灰時間為10--15秒.由于上、下電振機、稱量斗聯接處均采用絨布全密封結構,并且上、下電振機處于間歇工作狀態,因此在單機除塵器清灰時(此時單機除塵器的風機停止運轉),也不影響吸塵與除塵效果。經測定室內空氣含塵量為2.6mg / m3。
圈1單機除塵器與失盆稱配套使用圖
單機除塵器應用于庫底收塵、是一種較新的收塵工藝,而且_單機除塵器本身來講也是近幾年新開發的設備(該廠選用的是合肥水泥研究設計院研制開發的HD8932型單機除塵器)。該廠在使用過程中針對單機除塵器出現的某些問題作了以下改進。
1.選擇適宜的過濾風速:HD8932型單機除塵器原設計過濾風速為2.0m/mm,使用過程中發現偏大,使得粉塵通過率增大,造成在清灰后風機再啟動的幾秒鐘內有較多的細粉塵外逸.為此在單機除塵器風機進口增設了閘板,用以調節過濾風速.在滿足揚塵點含塵氣體被_吸走的前提下,過濾風速約為0,7---0.9m/min。
2.選用適合的濾袋臺料:原單機除塵器選用的729圓筒濾袋,使用中發現濾袋滲灰比較嚴重,為此改用了208滌綸絨布,效果很好,如果選用針刺氈、效果將更佳。
3.增設排灰閥:原單機除塵器的積灰斗無鎖風卸灰機構,這樣如直接座落在皮帶機密封罩上,積灰斗也_成了吸塵風道,不但造成聯接管道的吸塵效果降低,還會造成收下的粉塵二次返流,為此在積灰斗下面設置了一排灰閥,使單機除塵器吸塵與排灰的功能得到了較好的發揮,提高了除塵器的收塵效率和使用壽命。
通過上述三項改進措施,單機除塵器除塵效果明顯提高,經側定除塵效率達99.6%,排放濃度為48mg / m3。
在使用過程中還發現下述幾方面尚需改進,現提出供研究設計部門和生產廠家參考。
1.清灰機構的電機與搖桿聯接方式_用機械聯接,以避免采用三角皮帶聯接時出現皮帶打滑造成的失靈現象。
2.單機除塵器的風機宜選用中壓風機,并在風機進口設置風量調節閥門.
3,上掛襲方式應進一步改進,以_不出現掉袋、滑袋現象.并且應備有調節濾袋張力(松緊程度)的機構。
綜上所述,庫底收塵采用單機除塵器是一種較新穎的收塵工藝。它具有投資少,上馬快,操作簡單、運行電耗低和收塵效率較高等優點,可以在除塵改造和設計時采用。
單機除塵器尚需作某些必要的改進措施,這將會_地發揮出它的技術效能。